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忘我敬業(yè)求實奮進(jìn) 開拓創(chuàng)新譜寫輝煌
——天水祁連山水泥有限公司副總經(jīng)理郝敬杰先進(jìn)事跡

????郝敬杰,男,漢族,山東省鄆城縣人,1964年6月出生,黨員,大專學(xué)歷,工程師?,F(xiàn)為天水祁連山水泥有限公司副總經(jīng)理。
????自1981年10月參加工作以來,郝敬杰同志一直從事水泥工藝技術(shù)管理工作。他以執(zhí)著的敬業(yè)精神和忘我的工作態(tài)度,十一年如一日,在平凡的工作崗位上做出了不平凡的業(yè)績?,F(xiàn)將其主要事跡介紹如下。
????一 、學(xué)用結(jié)合,精心操作,不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平
????郝敬杰同志在中控室操作員的崗位上,愛崗敬業(yè),勤學(xué)好問,精心學(xué)習(xí),在多年的工作中,豐富了實踐經(jīng)驗,總結(jié)出了“一看二聽三觀察”的看火工操作方法和“薄料快轉(zhuǎn)”個人操作法,穩(wěn)定了水泥窯的熱工制度,提高了臺時和產(chǎn)質(zhì)量,延長了窯的運轉(zhuǎn)周期,實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗的生產(chǎn)目標(biāo)。這種操作方法得到公司領(lǐng)導(dǎo)的廣泛好評,并在公司看火工中進(jìn)行推廣。
????由于他工作出色,被公司提聘為車間主任,先后任原料車間、制成車間、燒成車間領(lǐng)導(dǎo)。在2010年2#窯實施了窯尾電改袋和DCS控制系統(tǒng)改造,他組織專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同廠家技術(shù)員,對看火工們進(jìn)行培訓(xùn),讓他們在較短的時間內(nèi)掌握了新工藝條件下的操作技能、工藝流程和操作程序,同時還解決了在生產(chǎn)中出現(xiàn)的操作問題和遇到的工藝難題。使看火工們掌握了“五穩(wěn)”保“一穩(wěn)”(即料穩(wěn)、煤穩(wěn)、操作穩(wěn)、設(shè)備運行穩(wěn)、工藝參數(shù)穩(wěn)保大窯運行穩(wěn))操作法,2#窯熟料產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高,為大窯穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗闖出一條新路子。同時,他利用所學(xué)積極推廣使用適合本企業(yè)應(yīng)用的新技術(shù)和新裝備。近三年,參與主持、實施公司每年上千萬元的技術(shù)改造工作。首創(chuàng)1、2號生料磨磨內(nèi)取消烘干倉改造,使磨機(jī)臺時由49t/h提高到56t/h。主持和設(shè)計了2號窯煤粉制備系統(tǒng)節(jié)能減排改造,改造后產(chǎn)量提高2t/h,噸水泥煤耗降低8.47kg/噸,年實現(xiàn)節(jié)能3313.8噸標(biāo)煤,為公司節(jié)能減排打下了良好的基礎(chǔ)。
????二、勇于創(chuàng)新,敢于實踐,積極推進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步
????多年來,郝敬杰同志認(rèn)真履行自己所承擔(dān)的工作責(zé)任,注重企業(yè)的技術(shù)改造,努力打造節(jié)能型企業(yè),不斷增強(qiáng)企業(yè)裝備技術(shù)水平。1997年,3號水泥磨主減速機(jī)大齒輪齒面磨出溝槽,點蝕成片, 齒面已嚴(yán)重?fù)p壞失效,被迫停產(chǎn)。按慣例應(yīng)進(jìn)行更新,需投入180多萬元,當(dāng)時企業(yè)效益很不景氣,資金十分困難。他和專業(yè)技術(shù)人員仔細(xì)觀察研究,反復(fù)測量、分析技術(shù)數(shù)據(jù),翻閱大量技術(shù)資料后,大膽提出對減速機(jī)進(jìn)行改造型維修,反轉(zhuǎn)安裝的實施方案,一次試車成功。隨后又對存在類似問題的1#2#水泥磨、1#生料磨主減速機(jī)成功實施反轉(zhuǎn)運行,成效顯著。1# 回轉(zhuǎn)窯筒體出現(xiàn)變形、大齒圈齒面磨損等故障難以維持繼續(xù)生產(chǎn)。2003年底在2# 回轉(zhuǎn)窯整修時,由他組織對已使用十多年的傳動大齒圈又采取反面安裝,延長大齒圈使用壽命10年左右,為企業(yè)節(jié)約技改投資50多萬元。針對原料1、2號生料磨,生產(chǎn)能力不足,嚴(yán)重制約1號窯系統(tǒng)正常生產(chǎn)的問題,在他的組織領(lǐng)導(dǎo)下,大膽采用新技術(shù)、新材料、新工藝,在2005年下半年對生料磨實施了有效性改造措施。經(jīng)運行證明,磨機(jī)生產(chǎn)滿足了窯系統(tǒng)生產(chǎn)用料,磨機(jī)產(chǎn)量提高了20%以上,電耗降低5%,單臺磨機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到55t/h以上,運轉(zhuǎn)率達(dá)到90%以上,磨機(jī)臨停較改造前降低15.6%。降低生產(chǎn)成本50萬元以上。針對2#回轉(zhuǎn)窯生料供料系統(tǒng)氣力提升泵,故障頻率高,維修量大,運行過程中有大量的冷空氣進(jìn)入預(yù)熱器,嚴(yán)重影響回轉(zhuǎn)窯的臺時產(chǎn)量,能耗增高的現(xiàn)狀。他建議公司用新方法新技術(shù)解決老問題,用高效斗式提升機(jī)代替羅茨風(fēng)機(jī)和氣力提升泵供料。這項技改完成后2#窯生料供料系統(tǒng)的設(shè)備運行效果大大改善,窯臺時產(chǎn)量可提高7%,大窯熱工穩(wěn)定,煤耗、電耗、熱耗同時下降,年節(jié)約成本上百萬元。
????三、嚴(yán)格細(xì)化管理,穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)和設(shè)備管理工作
????2011年1月,天水公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立,他分管生產(chǎn)和設(shè)備管理工作。責(zé)任在肩,他不敢有私毫懈怠,對自己嚴(yán)格要求。在今年的生產(chǎn)和設(shè)備管理上,緊緊圍繞公司確定的各項措施為目標(biāo),細(xì)化生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的管理,以提高主機(jī)臺時和運轉(zhuǎn)率為重點,狠抓制成車間和燒成車間的窯磨主機(jī)。制定科學(xué)的較為先進(jìn)的考核指標(biāo),嚴(yán)格要求、嚴(yán)格考核,取得了較好的效果,為扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)被動局面做出了一定成績。在今年的技術(shù)改造上,把主要精力放到了節(jié)能減排上,組織實施或正在實施2號窯煤粉制備系統(tǒng)及喂煤系統(tǒng)、干排粉煤灰摻加系統(tǒng)、老式提升機(jī)改造、濕排粉煤灰合理滲加使用等項目。與工藝技術(shù)和部門及分管領(lǐng)導(dǎo)通力配合,在往年摻加混合材的基礎(chǔ)上,不斷創(chuàng)新優(yōu)化摻加混合材方案,加大工業(yè)固廢物的利用,特別是粉煤灰的利用成功,年可創(chuàng)益約100萬元左右。兩窯綜合臺時達(dá)到104.95 t/h,同比提高3.24 t/h,熟料增產(chǎn)0.92萬噸;水泥綜合臺時達(dá)到139.46 t/h,同比提高8.2t/h。水泥增產(chǎn)3.56萬噸。這些成績的取得,他付出了辛勤的勞動和汗水。
????九層之臺,起于壘土;千里之行,始于足下。郝敬杰始終把創(chuàng)新、求實、奮進(jìn)作為人生的奮斗目標(biāo),堅持孜孜不倦的學(xué)習(xí),不斷提高自己的綜合技能水平,幾年來,由他提出并實施的大小工藝技術(shù)改造項目就有20多項,為公司節(jié)能降耗做了大量工作。郝敬杰因工作成績突出,多次獲得公司“文明競賽先進(jìn)個人”、“優(yōu)秀黨員”、“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”等榮譽(yù)稱號。
| 來源: 天天天水網(wǎng) 編輯: 辛小強(qiáng) |